五、应用效果
该成果在采油厂多个管理区进行了现场应用,实践证明, 它使人们的操作省时、省力、方便快捷,轻松的清除了工作中的不安全因素,为安全生产保驾护航!在采油管理一区共计20个配水间使用,共计拆卸“四化”流量计47井次,安全、方便、快捷,获得采油厂“五小”成果二等奖。
五、应用效果
该成果在采油厂多个管理区进行了现场应用,实践证明, 它使人们的操作省时、省力、方便快捷,轻松的清除了工作中的不安全因素,为安全生产保驾护航!在采油管理一区共计20个配水间使用,共计拆卸“四化”流量计47井次,安全、方便、快捷,获得采油厂“五小”成果二等奖。
滨州区域职工创新工作联盟
2023年
滨州区域职工创新成果汇集册
王峰革新成果
一、 个人简介
二、 革新成果
三、 研发背景
四、 成果介绍
五、 应用效果
一、个人简介
赵署生,男,采油高级技师,现任滨南采油厂采油管理八区主任技师。有15项革新成果获得国家专利。
二、革新成果
该装置是为了解决在减速箱轴封堵漏及更换机油过程中的几
个难题:
1、传统方法更换轴封时不能疏通润滑油道及对减速箱内部
杂质进行清理,成功率低;
2、更换机油时保证不了机油不落地,对环境造成污染;
3、旧机油不能进行重复利用,增加了生产成本;
4、减速箱清洗、更换机油时需使用吊车、卡车等吊装设备
成本高;劳动强度大、工作效率低;吊装设备在吊装过程中
存在一定的安全隐患;操作时间久,停井时间长,影响开井
时率。
抽油机减速箱清洗装置
三、研发背景
抽油机减速箱是整个抽油机的核心设备,其工作情况直接影响抽油机的使用寿命、油井的开井时率和设备管理水平。受成本和管理因素,易出现机油更换不及时、油道清理不及时、渗漏治理不及时等问题。目前,现场较难治理的是输入轴和输出轴渗漏,其危害主要表现为设备损坏、环境污染和安全隐患,减速箱渗漏在现场QHSSE安全检查中,记以B类问题相当普遍,所以,迫切需要解决此类问题。方案设计背景:
四、成果介绍
抽油机减速箱清洗装置由:1、高压油泵,2、机油箱,3.1、控制屏,3.2、机械臂,4.1、可视探头,4.2、显示屏,5、高压金属软管,6、可调喷嘴,7、正反转电机,8、变频控制柜,9、固定支撑座,10、第一控制阀,11、第二控制阀,12、第三控制阀,13、安全阀,14、压力表,15、过滤网等组成。
抽油机减速箱清洗装置的结构:
四、成果介绍
工作原理:以高压流体清洗为基础原理,由
高压泵及调压装置、机油箱(可加热)、高压金
属软管、机械臂、可视探头等组成,以加热的新
机油作为清洗介质,从减速箱加油口将机械臂携
带高压软管、喷枪、可视探头进入减速箱内,通
过可视探头确定油道位置,开泵调压清洗油道及
减速箱内杂质,清洗完毕高压泵将减速箱内变质
机油及杂质吸出,更换新机油。
抽油机减速箱清洗装置工作原理:
四、成果介绍
1、减速箱不拆卸上盖即可疏通油道、清洗减速箱,提高了减速箱堵漏成功率;
2、可便携式作业,按计划表定时清洗减速箱、疏通油道堵塞,降低减速箱轴维修次数,提高开井时率;
3、无需吊装设备,降低维修成本,提高了安全系数,降低劳动强度;
4、可以对旧机油进行过滤,实现机油重复利用,以加热的机油作为清洗介质,清洗完成后无需处理直接利用,降低生产成本;
抽油机减速箱清洗装置的特点:
五、应用效果
该成果在采油厂管理四区、管理八区利16-5、利X331等6口井进行了现场应用,实践证明该装置安全环保、运输方便,易于维修;减速箱不拆卸上盖即可清洗减速箱,更换机油;可以可便携式作业,按计划表定时清洗减速箱、疏通油道堵塞,降低减速箱轴维修次数,提高开井时率;无需吊装设备,降低维修成本,提高了安全系数,降低劳动强度;可以对旧机油进行过滤,实现机油重复利用,以机油作为清洗介质,清洗完成后无需处理直接利用,降低生产成本,彻底杜绝了抽油机减速箱更换机油时导致的环境污染问题的发生。具有广泛的应用前景。
二、革新成果
该装置2022年设计,解决郑王
油田自喷油井清蜡后排蜡安装油嘴
耗时长的问题。可以减少由于安装
油嘴耗时长所带来的产量损失、减
轻岗位员工的劳动强度,避免了因
放空造成的污油产生,创造较为客
观的经济效益。
自喷井内置油嘴扳手
三、研发背景
安装油嘴生产的自喷井,每三天刮蜡一次。每次刮蜡操作后排蜡时要把油嘴卸下,排蜡完成后再把油嘴安装好生产。双翼生产的自喷井装卸油嘴可倒备用翼流程;单翼生产的自喷井需关井,井下压力、产量波动大。更换单个油嘴工作制度时间较长,影响产量,需缩短更换耗时。
方案设计背景:
四、成果介绍
自喷井内置油嘴扳手由本体部
分、内置部分和密封装置三部分组
成。本体是直径73mm油管,底部
设置外螺纹;内置部分由油嘴扳手
(内置强磁铁)直径28mm连接杆
组成;密封装置由上下格兰、压帽及
“O”密封圈组成。
自喷井内置油嘴扳手的结构:
四、成果介绍
1)能够有效缩短油嘴装卸时间,提高油井的采油时率。
2)减少人力、物力的投入,降低工人的劳动强度和操作用时。
3)制作简单;取材方便、成本低廉。
4)原理简单、使用方便,便于推广应用。自喷井内置油嘴扳手的特点:
四、成果介绍
内置油嘴扳手的使用操作视频:
五、应用效果
在管理九区采油注采一站L569x4井进行了现场的安装实验:L569x4井油压1.6Mpa、温度37℃、6mm油嘴生产,产量26t/d,每三天刮蜡一次。安装内置油嘴扳手前后对油嘴安装时间进行对比,情况如下:
序号
安装前 安装后
时间 用时(min) 时间 用时(min)
1 7.2 19.7 8.1 4.9
2 7.5 20.0 8.4 4.2
3 7.8 20.0 8.7 3.8
4 7.11 21.6 8.10 3.7
5 7.14 21.1 8.13 3.6
6 7.17 21.7 8.16 3.9
7 7.20 21.0 8.19 4.0
8 7.23 21.0 8.22 3.6
9 7.26 18.9 8.25 3.8
10 7.29 19.7 8.28 3.5
平均用时 20.47 平均用时 3.9
五、应用效果
现场安装实验证明:2022年7—8月L569x4井进行排蜡装卸油嘴操作20次,7月份10次平均耗时20.47min;8月份10次平均耗时3.9min。说明安装自喷井内置油嘴扳手后达到预期的效果。随后又在其它6口自喷井上安装使用,得到同样的效果。
滨州区域职工创新工作联盟
2023年
滨州区域职工创新成果汇集册
王峰革新成果
一、 个人简介
二、 革新成果
三、 研发背景
四、 成果介绍
五、 应用效果
一、个人简介
徐京书,男,中国共产党党员,采油高级技师,现任滨南采油厂采油管理八区主任技师。有十二项革新成果获得国家专利。
二、革新成果
该装置2020年设计,可以解决
稠油井生产时光杆附着稠油飘落产
生“拔丝现象”造成的环境污染、
岗位员工工作量大、成本投入加大
的问题,创造较为客观的经济效
益。
稠油井光杆清洁器
三、研发背景
稠油井随着温度、压力的的不断
降低粘度不断增加,抽油机上行时附
带在光杆上的稠油因粘度大不断拉长
随 风 呈 丝 状 飘 下 , 俗 称 “ 拔 丝 现
象”;风力大时甚至飘出井场四至之
外而产生工农关系。飘落的稠油不但
污染环境,同时也给管理及生产带来
极大不便。
方案设计背景:
四、成果介绍
稠油井光杆清洁器由1、本体(T
型圆筒、固定螺栓、出油口、储油
仓);2、活动部分(旋进螺栓、C
型卡槽、盘根)等组成。
稠油井光杆清洁器的结构:
1
3
4
6
5
2
2
2
2
1、T型圆筒2、固定螺栓3、出油孔4、储油仓5、旋进螺杆6、C型卡槽
四、成果介绍
稠油井光杆清洁器的特点:
为稠油井生产时提供的一种安全
环保、易于操作、并能进行油污回
收的工具,解决稠油井生产时“拔
丝现象”造成的环境污染、岗位员
工劳动强度大、成本投入加大的问
题。
五、应用效果
2020年10月至2021年4月在管理九区注采五站3个计量点32口油井安装使用。期间未发生因光杆所带稠油丝飘落井口及周围造成的黑井口、环境污染和工农关系,节约了生产成本;减轻了岗位员工的劳动强度。
滨州区域职工创新工作联盟
2023年
滨州区域职工创新成果汇集册
刘锦秀革新成果
一、 个人简介
二、 革新成果
三、 研发背景
四、 成果介绍
五、 应用效果
一、个人简介
刘锦秀,女,采油技师,有2项革新成果获得国家专利。
二、革新成果
该装置2023年设计,是为了解
决样桶在颠簸的送检途中,不平稳
易倾倒的难题,它结构简单,平稳
牢固,省时省力,结实耐用,安全
环保,可以确保油样资料录取的准
确性。
取样桶放置架装置
三、研发背景
工作中,取完油的样桶,放入三
轮车,在送检途中颠簸易溢出或倾
倒,导致样桶、车内都有油污,需耗
时间清理,或造成重复取样。
方案设计背景:
四、成果介绍
该装置分上下两层:上层是按照
样桶的尺寸大小量身定制;下层为放
置架底座。两侧为样桶放置架的把
手。
取样桶放置架装置的结
构:
四、成果介绍
1.样桶能够放置
平 稳 牢 靠 , 节 省 人
力,安全环保。
2.底座留有排水
缝隙,不用担心下雨
天放置架存水问题。
3、底部铺放吸油
毛毡,亲油排水,可
定期更换。
取样桶放置架装置的特
点:
四、成果介绍
取样桶放置架的使用操作视频:
视频中放置架的四个支撑腿各
放置了一块吸铁石,使放置架在三
轮车内更加稳固。
高强度磁铁
五、应用效果
该成果在管理区进行了现场应用,实践证明, 使用取样桶放置架能够使样桶在送检过程中平稳牢靠,拿取方便,省时、省力且摆放整齐美观,能够更好地清洁生产,保护环境!
滨州区域职工创新工作联盟2023年
滨州区域职工创新成果汇集册
王峰革新成果
一、 个人简介
二、 革新成果
三、 研发背景
四、 成果介绍
五、 应用效果
一、个人简介
王进峰,男,采油高级技师,现任滨南采油厂采油管理九区主任技师。自主完成十余项创新成果,其中4项国家实用新型专利, 4项QC成果,多项合理化建议,积极推广应用到生产现场。
二、革新成果
该装置2022年设计,是为了解
决解决浮球式液位计罐口钢丝绳密
封不严造成有毒有害气体逸散的问
题,它结构简单,液位计拉绳方向
调整方便,罐口密封效果好。
浮球式液位计罐口密封装置
三、研发背景
郑王接转站有2台700方原油储罐
和1台500方备用储罐,使用浮球式液
位计。由于液位计使用钢丝绳拉动罐
内浮球,使罐口无法密封,罐内有毒
有害气体会随之溢出,造成环境污染
和人身伤害。
方案设计背景:
四、成果介绍
新型密封装置主要部件使用抗
硫抗腐蚀的不锈钢材料制造。主
要部件由滑轮、密封腔体、旋转
机构,扶正机构等组成。
浮球式液位计罐口密封装置结构:
浮球式液位计罐口密封装置的特点:
装置上部设有铜制滑轮为钢丝绳
导向。中间设有盘根密封装置,盘根
使用四氟乙烯材料制造,密封性能,
耐磨损性能好。下部设有扶正装置,
防止浮球摆动,磨损盘根。扶正块采
用铜制材料,防止钢丝摩擦产生火
花。
四、成果介绍
五、应用效果
该成果在采油厂管理九区
郑王接转站1#、2#、3#沉降罐
和多个单位进行了现场应用,
实践证明, 该装置结构简单,
成本低,对罐口密封效果好,
能有效防止有害气体溢出,具
有较高的推广价值!
滨州区域职工创新工作联盟
2023年
滨州区域职工创新成果汇集册
王峰革新成果
一、 个人简介
二、 革新成果
三、 研发背景
四、 成果介绍
五、 应用效果
一、个人简介
辛维君,男,中共党员,51岁,采油(信息化)高级技师,现任滨南采油厂采油管理九区主任技师。
二、革新成果
将防护罩一侧(靠近电机侧),以皮带防护罩的上平面为基准面,向下划出与之平行直线,将此面均匀的分割成3-5段。利用切割机(或气割)沿直线断开。这样就可以将防护罩侧面采用分体折叠方式,将整个侧面分割成几段,在每个分割段之间分别用合页(或插销方式)连接成一个整体。同时在防护罩(改进侧面)的最下端,采用弹簧将其拉紧固定,这样可以防止改造一侧的钢板晃动。
皮带式抽油机传动皮带护罩的改进
三、研发背景
皮带式抽油机在运行过程中,其电机与减速箱之间的传动皮带易磨损需要及时更换,传动皮带在更换前需要将其进行保护的护罩拆除,方可进行操作。防护罩在翻转过程中需要2—3人才能将其上翻移开,露出减速箱轮及电机轮,进行皮带更换。防护罩在翻转过程中极易出现磕碰等伤害,给传动皮带更换带来极大的不便及安全隐患。急需对皮带式抽油机防护罩进行改进方案设计背景:
四、成果介绍
把抽油机原护罩均匀分割为3-4
份,每份之间用合页或插销连接,通
过合页或产销将各段上翻,漏出皮带
及皮带轮。
分体折叠上翻式电机护罩的结构:
四、成果介绍
该“分体折叠式防护罩”具有结构简单,操作方便,能够降低劳动强度,有效缩短更换皮带时间
分体折叠上翻式传动皮带护罩的特点:
五、应用效果
该成果进行了现场实验及应用,实践证明该改进具有操作方便,能够降低劳动强度,有效缩短更换皮带时间,提高油井采油时率的优点。为安全生产保驾护航!
每口井更换皮带可节省15分钟左右,管理区共有皮带式抽油机179台。每台抽油机更换皮带按3个月更换一次皮带计算可节省时间15*179=2685分钟(44.7小时)。提高采油时率,确保油井产量。