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(4) 不良原因分析
① 模具为 1x2 的机壳,模具流道较长,进胶口方式为点入进胶,熔料流至进胶口附近,由于速度慢及压力大,造成产品应力增加,烘印明显。C. Hsu:此为气痕(亮印),非应力痕。
② 模具温度设定得过低不利于气体排出模而造成困气。C. Hsu:困气在皮纹的峰谷之间,提高模温无助于排气。(5) 对策
① 运用多级注射及位置切换。(C. Hsu:无助于皮纹峰谷之间困气的排除。)
② 第一段用相对快的速度刚刚充满流道至进胶口及找出相应的切换位置;第二段中速中较大压力充满模腔的 95%以免高温的熔胶料冷却;第三段用慢速充满模腔,使模腔内的空气完全排出,最后转换到保压切换位置。③ 提高模具体温度。(C. Hsu:无助于皮纹峰谷之间困气的排除。)
④ 在分型面四周加开排气。(C. Hsu:对排除皮纹峰谷之间的困气爱莫能助!)
⑤ 用橡皮擦擦发亮表面。(C. Hsu:将亮印摩擦到光泽与周围表面同,蒙混过关。)
C. Hsu:
1. 以“熔胶前沿恒速推进”为原则,优化注射机速度控制阶段螺杆在各段的速度和切换位置是本书著者解决各种缺陷问题的最常用和最重要的手段。但是,这一招对于皮纹峰谷之间的困气排除无效;
2.一般排气(如分型面排气、排气销排气、镶块排气等)无法兼顾无数皮纹谷底的困气,排气缝隙不及的皮纹谷中气体有如关在地牢中的囚犯,就算为其开了大门(分型面排气口)和二门(镶块排气口),但是,只要地牢(皮纹谷底)没有门,即使外面的门全部打开,囚犯(困气)也插翅难逃!
3. 在此特殊情况下,只有在注射前和注射时,对模腔抽真空才能避免皮纹谷底的困气被压缩升温产生的气痕(亮印);没有了气,何来气痕? 这是正本清源的做法;
4. 注塑机的塑化能力和射胶量都示以 125g 恐有误,以单位看,125g 应为射胶量;
5. 本案例(ABS+PC)射料量是 5.68g(产品单件重) x 2(一模2 腔) + 11.66g(水口或料头重) = 23.02g;(ABS+PC)和 PS 的密度分别为1.2g/cm3和1.05g/cm3,换算成 PS 射料量是(23.02g/1.2g/cm3
)x1.05g/cm3 = 20.14g;(射料量/射胶量)一般应该在 25%和 65%之间,本案例的(射料量/射胶量) = 20.14g/125g=16.1%(<25%),显然偏低,塑料有降解之虞。 降解料乃低分子物,气化温度低,易生瓦斯气助纣为虐,非已遭气痕荼毒的制品所乐见! 应该选择较小的料筒或注射机或开发较多腔的模具,使得 25%<(射料量/射胶量)<65%,才能防患未然;
6. 本书案例之(射料量/射胶量)普遍偏小,对解决气痕、熔接线、飞边、缩痕、变形、脆裂等问题都增加了复杂性和困难度;
7. 解决注塑问题要知其然也要知其所以然。 君子务本,本立而道生。模塑科学,其解决注塑问题之本与!