2023 年铁前设备维修与节能技术改造交流会论文集
-46- 冶金新视线
6. 复产的关键是铁口和风口必须烧通,不但要通气还必须要透液。因此继续使用埋氧枪的方法,
改变了以前烧铁口上方的风口与铁口之间通气的方法,8 月 22 日 7:00 开始埋氧枪操作 , 具体操作如
下:
⑴、压缩空气与氧气分别引入到炉前准备好的混合气包,确保空压风压力≥ 0.8MPa,氧压≥ 1.0
MPa,氧气管路必须安装止回阀和控制阀;
⑵、氧枪上提前插入热电偶,插入点至铁口通道 1.3—1.4 米处的位置。
⑶、打开铁口,用氧点燃炉缸焦炭,点燃后用 80 钻头清理铁口通道残渣铁,清理后立即堵住铁口,
打泥量以堵满通道为标准,1、2 分钟退炮,利用开口机把氧枪送入炉缸 1 米左右(氧枪通过铁口通
道进入 1 米),缓慢送气。通过气压表观察是否通气 2-3Kg,热电偶温度指数是否有下降来证明是否
埋成功。
⑸、氧枪埋好后前期一定注意氧含量≤ 50%,后期可以逐步增加氧气量。
⑹、8:39 埋好第一支氧枪,9:15 左右顶温开始有上升趋势,10:40 左右西北、西南俩点顶温
300℃以上,用 3 吨焦盖住料面,11:06 16# 中小套水温差高(3.5°、6.1°),拔出氧枪无渣铁流出,
卸下小套,扒出前端红焦,前端大约 30-40Cm 上下一个通道(不是垂直的),填入新焦炭夯实用泥
堵好风口安装好送风装置,再次埋氧枪操作。21:00 左右 1# 风口中小套出现同 16# 中小套一样的现象,
以同样的办法处理 1# 套。次日 1:40 又一次埋好氧枪,直至 6:59 送风,开炉送风后拔出氧枪流出微
量渣铁堵口。与后期 1# 炉使用氧枪流出大量渣铁比较,2# 高炉通过炉顶温度判断虽然铁口、风口、
炉顶已形成煤气通路,扩大了炉缸空间,但是没发挥到极致。
7. 开炉料根据休风时间与以往焖炉料(2021 年因炼钢影响多次长时间焖炉顺利恢复)的经验,
提前同领导合议补焦量及送风后的炉料结构、炉温、碱度的核算确定。
3 开炉工作
1、炉内风温及风、氧操作:
于 8 月 23 日 6 点 59 分铁口上方 6 个风口送风。风量 650m3
/min 左右 , 由于休风时间长,送风初
期风温 150℃左右,风温低,炉缸无热量;此时风口状态不好,变化大或明或暗,料不动,直至俩
次换炉 8:20 风温才到 600℃后,8:37 塌料,西尺(铁口侧)不明,东尺 3650mmm。为使炉料加速燃
烧反应开始富氧 3.0% 以下。10:12 经多次换炉风温达 730℃,每次换炉风温能提高 50℃左右,风量
萎缩至 580m3
/min,此时风量萎缩有风温的作用及塌料后下料的原因,减风 3KPa, 塌料后压量关系平
稳,观察 10 分钟左右加风至 650m3
/min,随后压量关系一直平稳,根据下料后顶温回升下料。12:08
风温 840℃,压力 79 m3
/min,风量 630 m3
/min 平稳,12:12 塌料风量憋至 470 m3
/min,压力 82 m3
/
min,此时停止下料,风量缓慢开始回升,12:24 压力 75m3
/min,风量 631 m3
/min,继续赶料线操作,
13:00 料线赶至 3 米。15:20 左右风温达 900℃以上,开始喷煤 1-2 吨(1# 、2# 、15# 、16#4 个风口)。
此后随开风口数量加风,保持风速≤ 170m/s,于 24 日 12:45 加全风。
2、料制、负荷调整: