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厚度为 17 mm,周边壁厚为 4.1 mm. 从铸件结构、材料特性、熔炼浇注工艺三个
方面分析了热裂纹产生的原因:
(1)铸件结构设计不合理,开裂部位两侧壁厚差距较大,角部圆角半径太小,
在凝固过程中,铸件这两部分冷却速度差异较大,薄壁的地方先凝固,已结晶的
固相对液相产生拉应力,固相收缩进一步加剧缩裂,当内应力大于材料本身塑性
变形的极限时,产生热裂纹;
(2)A 气阀阀体材料的牌号为 ZCuSn5Pb5Zn5,锡青铜材料本身的特性容易产
生热裂纹;
(3)熔炼浇注工艺不合理也会造成热裂纹。
2.1.2 工艺试验与工艺优化
为了解决这种缺陷,从熔炼浇注、铸造工艺、铸件结构三个方面进行了多次
工艺试验。方案一:调整浇注温度,分别为 1 135 ℃、1 125 ℃、1 115 ℃. 该
方案试制后对裂纹没有明显效果,说明浇注温度不是开裂的主要原因。方案二:
增加内浇口的数量,由原来的两道内浇口改为四道内浇口,提高浇注的速度,该
方案试制后也没有明显的效果,反而由于浇注时间过短,出现了批量气孔的现象,
说明浇注速度不是开裂的主要原因。方案三:修改铸件的结构,有以下两处改动:
(1)减少开裂部位两边的壁厚差,开裂部位周边壁厚从 4.1 mm 增至 10 mm,如
图 4 所示,减小在凝固过程中收缩时产生的内应力;(2)增大开裂处根部圆角,
由 R3 改为 R8,开裂部位设置两条加强筋,如图 5 所示,提高铸件的抗拉强度。
按照方案三改进后解决了开裂的问题。
图 4 壁厚结构 图 5 圆角与加强筋结构
2.1.3 工艺验证
工艺改进后,对 A 气阀阀体做了组装验证、外观检验、渗透探伤检验。具体
验证方案及验证结果如下:
10 mm
17 mm
R8
加强筋