PLANT ENGINEERING CONSULTANTS 2023.01 47
安全分析
Safety Analysis
号所要求的含量存在差异,导致材料本身性能与设计
要求存在偏差。
3)金相及硬度分析表明,硬度符合要求,但该材
料金相微观组织中奥氏体基体析出大量碳化物及第二
相,老化严重。
4)力学性能试验及断口分析结果说明,该材料脆
性较大,强度及塑性下降。
5 措施及建议
旋风分离器中心筒位于锅炉顶部位置,一旦发生
开裂很可能造成中心筒坠落砸坏设备,影响生产并造
成严重的经济损失,甚至造成人员伤亡,应当引起重视。
根据结论,提出以下几点措施及建议:
1)中心筒母材及拼接焊缝已出现多处裂纹且延伸
距离较长,材料脆性明显增大,强度、塑性严重下降,
存在极大安全隐患,应尽快更换中心筒。
2)采购新材料时,应做好元素含量确认及力学性能
试验,确认材料是否满足牌号要求,避免因元素含量与
牌号不符导致材料性能和耐用性达不到要求等问题。
3)奥氏体不锈钢的焊接应注意焊条选材,做好焊
接工艺控制,防止焊缝晶间腐蚀和热裂,制定好焊前焊
后热处理工艺,并尽可能采用双面焊接,使材料融合良
好;如因结构限制无法双面焊接,应采用单面焊双面成
形的全焊透工艺,并注意坡口制备的质量 [5]。
4)该机组中心筒处烟温较高,且机组长时间运行,
中心筒同时受到较大热应力及拉应力,且上部所受拉
应力相对较大,建议上级筒节使用抗高温老化能力及
塑性更强的材料,与下级筒节进行用材区分。
5)定期检修时,加强高温区域部件的监控,及时
发现并解决烟温较高位置出现的问题及缺陷,保证机
组安全运行。
参考文献
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报,2019,24(01): 99-102.
能减轻振动、卡死的故障问题。机组运行稳定、状况
良好,转速、压力正常,振动值符合标准要求。
泵振动的诱因包括水力、机械等多方面因素。平
台消防泵在经过泵底座基础找平,泵轴修复矫正,泵
头叶轮口环、泵碗口环、泵碗轴承、泵轴、叶轮等配
件重新选配组装等切实措施,在保证装配精度和安装
质量,优化操作流程后,彻底解决了消防泵启动、运
行时的振动故障,消除了设备隐患,为海上平台的安
全生产提供了可靠的消防保障。
4 结束语
消防泵作为海上油气平台的关键设备,在保障安
全平稳生产中起着重要作用。本文通过对该柴油机消
防泵的振动超标故障进行详细分析、系统拆检及全面
排查处理,使机组的振动故障得以解决,消除了消防
隐患,并保障了消防泵的可靠性和设备可用率。此外,
为了以后更好地避免消防泵的振动,在基础结构支承
体设计、安装以及机组的设计、制造、安装、检修等
各过程中都应给予充分重视,严格执行工艺要求,仔
细检查各零部件尺寸,从源头上控制振动异常发生。
同时,还应当提高安装人员的操作水平、安装质量,
加强泵组的日常维护保养工作,以便及时发现异常,
避免由于振动停机而带来安全生产和消防安全隐患。
参考文献
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