PLANT ENGINEERING CONSULTANTS 2022.05 45
质量控制
Quality Control
生产任务的变化,及时协调维修人员利用休班时间整
修设备,对机械及电气部分开展项修,能够较好地保
证设备性能。此项是非主要原因。
3)DP 网络电气元件老化、备品不足。转向架流
水线于 2013 年 10 月正式投入运行,DP 网络电气元件
老化不可避免。中继器、网络功能模块等组件均为标
准配件、市场供应充足,可满足现场生产需要。此项
是非主要原因。
4)故障排查方法不当。转向架检修线采用分散集
中控制方式,通过 PROFIBUS-DP 网络把主站 PLC、
触摸屏、分柜、专机、积放式输送机以及 30 台检修小车
联在一起。现场配有大量编码器、接近开关、电磁阀等
电气元件,整个 PLC(Programmable Logic Controller,
可编程逻辑控制器)控制网络十分庞大,接收和发送
的数据量较大,通过人工观察和经验判断不能快速
查明故障原因并确认故障点,导致停机时间长。经调
查发现,一方面设备维修组的笔记本配置不高,软件
运行不稳定,不适应现场维修需要,应尽快更新;另一
方面,部分维修人员还不太适应这种维修方式,可通
过技术交流尽快熟悉设备原理、适应新的维修方式。
5)运行环境存在电磁干扰源。通过现场调查发现:
一方面,原设计中部分网段通信线路较长,导致信号
衰减而使得传输不稳定。可有选择地通过中继器进行
信号放大,以增强网络信号的稳定性。另一方面,八
字面磨耗板检修台工位 1 ~ 2 之间的 DP 通信线原设
计是由地下管路多股通讯线、电源线并行铺设 [7],导
致信号串扰现象,类似情况也是造成网络传输不稳定
的原因之一。
通过以上分析,确定了故障的关键原因是故障排
查方法不当,运行环境存在电磁干扰源。
● 1.1.4 制定计划
针对分析出的故障原因,制定以下计划:配备维
修用专用笔记本和数据线,维修时优先采用 PLC 实时
监控方法,调整、优化网络分段,解决信号串扰问题。
1.2 实施阶段(Do)
1)配备维修用专用笔记本和数据线。设备维修组汇
报车间,提报笔记本和数据线购置计划,设备到位后,及
时安装了 PLC 控制程序,能够满足PLC 实时监控需求。
2)维修时优先采用 PLC 实时监控方法。设备维
修组采取“师带徒”的方式,挑选经验丰富的技师、
高级技师和年轻同志结对子,设备出现故障时优先采
用电脑进行监控,维修人员可以相互配合,并应用自
行开发的小车应急处理程序等实现故障的快速定位。
3)调整、优化网络分段。根据转向架流水线的网
络布局,将网段一的通信线路分为两段,通过在中间
增设一级网络中继器来放大信号,增强网络信号的稳
定性。有效解决了第一网段 DP 网线距离长、信号衰
减大、信号不稳定造成网络中继器过载损坏的问题。
4)解决信号串扰问题。八字面磨耗板检修台工位
1 ~ 2 之间的 DP 通信线原设计是由地下管路多股通
讯线、电源线并行铺设 [7],各路通讯与电源线之间信
号会出现串扰现象。笔者将 DP 通讯线单独取出通过
架空线路重新铺设,有效地解决了通信讯号受干扰的
问题。
1.3 检查阶段 (Check)
自采用 PDCA 循环法以来,在转向架流水线发生
电气故障时,维修人员能够对 PLC 控制网络和运行程
序进行实时监控、快速定位,提高了故障处理效率;
同时从根本上消除了 DP 网络的干扰源,保证了各网
段负载均衡、信号传输稳定。通过维修方法和网络硬
件及布线的同步改进,从根本上防止了因 DP 网络控
制造成转向架流水线停机现象,大幅度提高了设备可
靠性,减少了电气故障次数和停机时间。
采用 PDCA 循环法来降低转向架流水线通信故障
率,具有重大意义:从经济层面来说,减少了因电气
故障耽误生产的问题,有效保障了铁路货车检修生产
的正常进行,潜在的经济效益不可估量;从社会效益
层面来说,电气故障大幅减少,确保了设备正常运行,
保障了生产任务的按时完成。
1.4 处理阶段 (Act)
在接下来的工作中,以 1 个月为 1 个循环周期,
借助车辆段设备质量分析会,维修小组成员总结本月
转向架流水线出现的故障次数、种类,从“人、机、料、法、
环”等 5 个方面分析原因 [8],不断优化设备维修流程,
下一步的重点工作如下:1)对 DP 网络通信优化改进
方案进一步完善、归纳总结,将其应用于其他类型新
设备的维护中。2)通过岗位实操作业,提高操作人员、
维修人员业务技能水平。3)加强设备管理,做好日常
维护工作,确保设备状态良好。
在下一个 PDCA 循环中,要加强对设备使用情况、
巡检情况、维修情况、保养情况、人员培训以及考核情