PLANT ENGINEERING CONSULTANTS 2022.04 47
安全分析
Safety Analysis
产生机械能 [1],再通过传动装置带动同步交流发电机
旋转,将机械能转换为电能输出,给各用电负载提供
电源。
1.2 出厂试验
柴油发电机组返修后的出厂试验在专用试验平台
上进行,试验内容主要包括:磨合试验、绝缘电阻测量、
保护装置动作可靠性检查、相序检查、空载整定电压
范围检查、电压和频率稳态调整率测量、电压和频率
的瞬态调整率及恢复时间测量、电压和频率波动率测
量、线电压波形正弦性畸变率测量、机组启动及带载
可靠性试验、带载性能试验、试验后检查及平衡试验。
本文重点对柴油机带载性能试验过程中出现的异常情
况进行详细阐述。
1.3 带载试验
柴油发电机组的带载试验,要求按照试验方案,
从 0%(空载)逐步加载 25%、50%、75%、90%,
在各工况分别运行对应的时长,直到提升至 100%
载荷(额定功率)[2],并运行 6 h。带载试验进行至
100% 载荷时,前 5 h 的各项试验数据均运行正常,
各汽缸平均爆发压力为 15.3 MPa。第 6 h,发现各
汽缸平均爆发压力降低至 14.8 MPa,不符合 15.5±
0.5 MPa 的验收要求,试验失败。同时,排气温度平
均值从 451.2 ℃上升至 495.7 ℃,虽未达到 550 ℃的异
常报警值,但升温明显。各汽缸的异常试验数据见表 1。
汽缸 爆压 /MPa 排温 /℃ 汽缸 爆压 /MPa 排温 /℃
A1 15.3 → 15.1 477 → 520 B1 15.5 → 14.8 465 → 506
A2 15.4 → 15.0 466 → 509 B2 15.4 → 14.8 451 → 494
A3 15.3 → 14.5 456 → 503 B3 15.3 → 15.0 447 → 496
A4 15.4 → 14.9 453 → 496 B4 15.5 → 14.7 471 → 514
A5 15.3 → 14.8 453 → 498 B5 15.3 → 14.7 451 → 499
A6 15.3 → 15.0 452 → 499 B6 15.4 → 14.8 447 → 490
A7 15.4 → 14.8 438 → 480 B7 15.3 → 14.6 451 → 500
A8 15.4 → 14.7 451 → 492 B8 15.3 → 14.7 426 → 474
A9 15.3 → 14.6 431 → 475 B9 15.3 → 14.8 435 → 477
表 1 带载异常试验数据(第 6 h 出现爆压、排温异常变化)
2 试验分析
柴油机的喷油定时和进、排气定时,可确保足量
燃油和压缩空气周期性有序进入各汽缸燃烧室。燃油
和压缩空气在此混合燃烧,燃烧到一定程度达到最高
爆发压力。围绕产生缸内爆压的关键路径,本文从直
接相关的喷油定时、进排气定时、汽缸密封结构、燃
油量、喷油压力以及进气量 6 个要素进行故障分析。
2.1 喷油定时
柴油机喷油定时的正确性,是保证柴油机正常运
转和在最佳工况下工作的关键因素。若喷油定时不准
确,会影响燃油和空气的混合燃烧效果。如喷油过迟,
喷入汽缸的燃油来不及燃烧,活塞已经越过上止点开
始下行,汽缸内压力温度开始降低,后燃严重,可造
成缸内爆压下降。
该柴油机总装时,按装配工艺已完成喷油定时的
准确调整,喷油提前角等各项装配数据完全正常。前
5 h 带载试验缸内爆压正常的试验结果也可以佐证不存
在喷油过迟的情况。试验后的拆解检查,各部件亦未
发现异常磨损,不存在装配错误或试验过程中突发严
重磨损影响喷油定时的准确性,可排除这方面因素。
2.2 进、排气定时
柴油机总装时,按装配工艺已完成进、排气定时
的准确调整,各项装配数据记录完整,符合要求。通
过试验后的拆解检查,发现各汽缸的进、排气间隙与
之前的检查数据没有发生任何变化,进、排气控制符
合要求,也可排除这方面因素。
2.3 汽缸密封结构
汽缸密封结构破坏是指因拉缸而丧失密封性。拉
缸是由于各种原因,造成活塞环表面和缸套表面被划
伤,严重时会发生串气,导致缸压下降,常伴随异常
噪音。主要由装配不当、燃烧室严重积碳引起爆震、
滑油严重不足、异物进入缸内等因素造成。出厂试验
前,该柴油机汽缸由经验丰富的专业工程师按照返修
工艺进行拆解、清理积碳、珩磨并更换了全新的活塞
环。然后按装配工艺进行复装和检查,各项记录完整,
装配数据未发现异常。带载试验过程中,该柴油发电
机组运行平稳,油滤和空滤已阻挡异物进入气缸内部,
各系统的润滑油均处于正常状态,检查人员未发现拉
缸相关的金属干磨刺耳噪音。试验后,对 18 缸逐个进
行了试验后拆解检查,每个缸套表面的珩磨纹均处于
正常状态,未发现拉缸、串气等影响缸内压力的异常
现象。因此,可排除缸内密封结构破坏引起的爆发压
力下降。